7月上旬,巴陵石化(岳化)烯烃事业部投资100多万元的循环水系统中(间)水回收利用改造项目通过验收。这是巴陵石化(岳化)实施的首个中水回用改造项目,每年可节约新鲜水达36万吨,直接经济效益60万元。 该系统投用后,巴陵石化(岳化)炼油装置的加工吨油取水量、排水量将分别降至小于0.4吨和0.22吨,趋向中石化集团先进水平。烯烃事业部二联合车间主任彭忠军介绍:“目前,该系统每小时的中水处理量为40吨,我们力争在较短时间内使之达到50吨的设计值,并向60吨的目标努力。” 巴陵石化(岳化)烯烃事业部原油加工的循环水场补水量占总用水量的近八成,系统每月排污水约0.7万吨,旁滤反冲洗每月排水近0.6万吨,新鲜水消耗量较高。同时,事业部的雨水、明沟水、周边山水每小时水量有30吨至40吨,经分析水质较好,具有集中处理回用价值。 为节能减排,烯烃事业部投资实施节水改造,对循环水排污、旁滤池反冲洗水及全厂雨水系统进行收集和处理,实现中水回用,每天节水1000吨左右。中水回用一方面可降低污染物的排放总量,减少对环境的影响;另一方面可提高水资源的重复利用率,回用中水主要用于循环水场补水、装置辅助用水及绿化、景观用水、消防水池补水等。 该项改造采用北京京润新技术发展有限责任公司的技术及设备,新增的中水处理装置将明沟水收集,通过“凝絮—杀菌—沉降—过滤”工艺进行净化处理,使之达到循环冷却水用再生水水质标准要求。据悉,京润公司已承接中石化系统多家企业的水处理回收技改等工程项目。 ! g% e( j1 `* h+ g, t0 t
图为巴陵石化(岳化)烯烃事业部技术人员与承建厂家人员在现场查看水处理情况。7 O1 |# i! h& Q3 p
图为巴陵石化(岳化)烯烃事业部技术人员与承建厂家人员在现场查看水处理情况。
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