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[巴陵石化新闻] 巴陵·石化(原岳化):优化“在路上” 有“法”必有得

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发表于 2015-10-27 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 在挖潜增效减亏的系统工程中,巴陵·石化(原岳化)发动基层员工立足岗位,集思广益,持续优化,“聚沙成塔,集腋成裘”,今年前9个月仅节能降耗挖潜价值超过8500万元。来自一线的实践个案,也一次次印证——优化“在路上”,有“法”必有得。: I* o% L; o9 }/ v6 t( G
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  聚合单元“销烟”省汽
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  最近,一场持续了9个月的聚合装置“销烟”战,在合成橡胶事业部SIS车间告捷。此前这里经常弥漫的“白烟”销声匿迹,装置现场整洁、规范。4 r; l- ~) L0 v7 b7 _

& I  Q) ^4 x9 y9 D  聚合单元装置现场的“白烟”,其实并不是真的烟雾,而是岗位上4台溶剂预热器挥发出的蒸汽。以往,在聚合生产中,只要溶剂预热器投入使用,聚合一楼经常是“白雾茫茫、缭绕绵绵”,不仅影响现场操作,也造成蒸汽浪费。0 z& S2 @! x" x8 u% f2 ?
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  节约就是增效。SIS车间技术人员运用持续改进理念和工具,透过“白烟”现象追根溯源,发现是由于预热器的疏水器选型与工艺生产不匹配,导致疏水效果差,从而导致蒸汽大量外泄。
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: h0 r) P: h( P  今年初,SIS车间积极与疏水阀的供应商沟通,寻找合适的疏水阀。5月份,他们找到一款条件相匹配的疏水阀后,立刻对其中1台溶剂预热器的疏水阀进行更换试验。1 Q, ?( V; |) T" ^  F% d

, [1 [/ T8 e. T" n; W/ @; S* ?  同时,SIS车间在岗位推行“溶剂预热升温”标准化操作。经连续一个季度试验运行,溶剂预热器在稳定升温操作下,该疏水阀完全适应装置的工艺生产要求,也再无蒸汽泄漏现象。随后,SIS车间利用8月份装置检修机会,更换其余3台预热器的疏水阀。
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% S! S  g% p; P/ s# d* z. I0 M  更换疏水阀后,聚合装置“白烟”不见,蒸汽单消耗则下降了0.03吨。按装置年产6万吨产品计算,年节约蒸汽可达1800吨,降本约16万元。
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. U! _, l& ]% Y# S  N, M3 ~  反渗透膜超期“服役”3 u( w2 ]7 H9 g( S# l6 P

; F  Z" X, Z4 o; d2 N  10月12日,巴陵·石化(原岳化)化肥事业部水汽车间3名员工投加水处理药剂,再次对反渗透机组进行季度化学清洗。在大家精心维护下,反渗机组中大部分的反渗透膜已超年限“服役”5年,仍保持正常运行。
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  反渗透装置是水汽车间2006年投用的一套生产一级除盐水装置。根据设计要求,机组内部的高成本反渗透膜使用寿命为4年,每季度须化学清洗反渗透膜,清除膜上的细菌和软垢,确保处理后的水质达标和制水量稳定。6 Q7 \, u& V5 ]( c

: Q* R9 i* v9 ^+ o9 V' H" n  机组投用9年来,水汽车间重视机组日常维护,“优待”反渗透膜的保养,及时发现和处理机组管线破裂、泵不打量、保安过滤器滤芯变形等异常问题,严格按照工艺要求,每季度根据机组产水量变化情况开展化学清洗。
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  车间工艺技术人员随时关注反渗透膜进出口压差,不断优化工艺操作,防止反渗透膜受压破损。机组在制水过程中偶尔出现出水电导超标情形,车间管理和技术人员对200多根反渗透膜出水取样点进行电导检测,排查出故障点,修复或更新受损零部件,确认反渗透膜已经破损的才进行更换,最大限度地延长了机组反渗透膜的平均使用寿命。
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" m- j% l0 V4 p  据了解,反渗透机组共有反渗透膜216支,每支价格7000元左右,投用9年来,只更新过84支膜,其余均超期“服役”,节约更新费用200余万元。
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  压缩空气系统节电
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5 b8 e: h: h0 j" E7 F' S7 E+ Y  动力事业部共有7台空气压缩机,每分钟总产气量可达193标准立方米。由空压机供应的压缩空气,主要用于仪表控制、化水再生、锅炉火焰监视、干灰收集及检修用气等。按照设计要求,2台高压空压机连续运行,1台低压空压机备用,就可满足各装置正常工作压力。
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  但在实际运行中,该事业部一度采用4台空压机连续运行,1台空压机联动备用的方式,且联动频繁,远远超过设计用气需求量,影响压缩空气系统运行的可靠性。+ F! ^" l3 I! v+ k' m
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  对此,该事业部成立项目攻关小组,对降低空压机单位电耗和压缩空气用量进行重点攻关。他们在大修中对压缩空气母管进行系列表计完善,先后查找并消除30处漏点,并制定压缩空气管线漏点定期检查制度。
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8 N& Q; g& @) j$ y. Z: l  项目小组成员还对事业部的72个压缩空气用气点的8个方面进行数据收集和统计,发现空压机母管实际运行压力偏高,反复试验,多次调整空压机联动值。经过3个月的调试,在保证设备安全运行的基础上,实现了空压机基本不联动,有效提高了压缩空气系统的可靠性,空压机用电量大幅下降。同等工况下,压缩空气单位电耗降幅达21.4个百分点,年节电113.08万千瓦时,价值64.45万元。; {8 v; s7 {9 _$ m0 D- {% A
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